云顶集团(中国)官方网站app下载

抓间隙抢修设备 降成本保驾生产

发布日期:2013-11-13

近日,江海分公司技术维修人员利用生产间隙,对405#泊位流程系统部分机械设备进行了自主技改维修,成功更换了2#斗轮机回转大轴承和回转减速箱,缩短了施工工期的同时,极大降低了维修成本,有力保驾了码头生产的有序运行。   2#斗轮机是江海分公司405#泊位装卸系统的重要机械设备之一,由于长期使用,其回转大轴承逐渐出现了磨损、断齿现象,致使取(放)料臂架无法灵活旋转,直接影响了405#泊位海轮的正常接卸。为尽快抢修设备,公司技术维修人员精心做好前期准备,通过实地勘查、反复讨论,并结合以往外修经验,从低成本、高效率出发,制定了详细的自主维修方案。维修过程中,技术人员抢抓短暂的生产间隙,克服了时间短、任务重、场地粉尘大等诸多困难,通过对臂架及行走轮的固定,防止斗轮机回转大轴承上部移位或结构侧翻、与推土机配合防止整机后仰前倾、制作顶升点,并对顶升点锈蚀部分进行加固、增加顶升点周边的保护支撑,防止千斤顶泄压后整机倾斜、拆除回转中心溜筒、制作轴承更换搁架等一系列复杂工序后,在汽车吊的配合下,2#斗轮机回转大轴承终于更换完毕,同时还更换了回转减速箱。现2#斗轮机已重新投入使用,设备运行情况良好稳定。据统计,此次自主更换2#斗轮机回转大轴承和回转减速箱耗时仅七天,比预计工期提前了四天。产生成本费用四万余元,同比厂家维修节约了十余万元。
Baidu
sogou