发挥员工智慧 解决生产难题
发布日期:2016-03-15
通州分公司机修队依托技师工作室平台,以技术联合修旧利废为载体,集中优势资源,开展技术攻关,解决生产难题,达到了降本增效和提高员工技能的双赢。
随着公司货源结构的不断调整,散货作业量比重持续增大。部分货种由于颗粒大、粘性强,作业中出现堵塞漏斗的情况,作业人员通过加大漏斗振动泵频率、打水疏通、用铁杆捅等方法解决实际困难,常常需要花费较长时间,效果也不明显,严重影响了生产进度。为了彻底解决该难题,公司从解决漏斗工艺入手,对漏斗进行技术革新。
机修队主动承接了制作漏斗的任务。队领导和技术科的技术人员一起,召集队部的技术骨干,开展专题研讨,从人员分工、原料采购、工艺制定等方面进行了周密部署,充分发挥部门工种齐、技术精的优势,在保证队部日常机械维修的同时,加班加点开始新漏斗的设计和制作工作。技术人员跑现场,丈量比对;查资料,设计图纸,通过精确计算,在保证安全的前提下,把漏口加大,横切面长宽各增加20厘米,倾斜度不变,从而有效增加了货物通过斗口的流动性。制作人员按图纸施工,钢板裁剪、焊接拼装、打磨加工、油漆上色。施工中,工人们克服裁剪难度大、焊接要求高等难点问题,发扬吃苦耐劳、敢啃硬骨的优良作风,在苦、脏、累的环境中比进度、比质量、比奉献,经过两个多月团结协作,两只漏斗圆满完工,在块状散货装卸作业中,顺利通过了实践检验,极大地满足了生产所需,同时也节约了可观的制作成本。